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关于一份客诉的原因追查

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发表于 2011-11-7 06:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五月十一日,公司的汽车冰箱被客户投诉。职责所在,我有机会参与了导致这次客诉的原因追查。
公司于四月二十七日发往湖北省某客户的车用冰箱产品,产品的最终客户反映,产品接上电源后,有八台冰箱不能正常工作(不制冷),甚至有的连指示灯都不亮。湖北客户的库存还有几百台产品,他们自己检测试通电过了一半,又发现有几台产品存在类似品质问题。请公司配合寻找原因,同时回答产品最终客户的询问。
因为公司的产品在生产中是经过全性能检测的,应该不会存在这类不工作的问题。市场部接到投诉后,要求客户寄几台有问题产品的产品回工厂,由工厂追查原因。
五月十三日,收到寄回的产品一台,通上电源后,的确如客户所反映的现象,不能正常工作。立即召集了与之相关的人员集中讨论,寻找问题的解决方案。生产车间的主管,车间OQC,车间生产组长,制造部经理,采购部经理,技术部经理及产品工程师,以及电气工程师,围了一大圈,讨论问题的发生原因。
因为车间人员结构很不稳定,新人太多,现场也很乱,出现品质问题,应该是正常现象。但是问题的严重程度,是谁也不知道的,包括湖北客户,以及我们的最终使用者。
产品OQC,生产车间主管都认为不应该有问题,可能是客户不会使用产品(产品使用说明书不具备实用性)。OQC查看了产品后,发现设在产品背部的一个功能开关,属于空档位置。其认为是客户没有拨动这个功能开关,所以产品不工作。试着接上电源,拨动功能开关后,产品工作正常。
于是,领导们作出结论:客户不会使用产品,原因是说明书的操作方法不实用,要求对说明书进行修订,使其符合使用者的操作要求。同时,由技术部提出要求,车间今后生产的任何电器产品,功能开关在经过全性能检测后,必须拨到统一位置。
2#
 楼主| 发表于 2011-11-7 06:21:31 | 只看该作者
市场部按最终结论情况,把处理方法和改进建议向湖北的客户作了汇报。平静的过了一周,以为已经解决了这个问题。但是昨天上午,那客户又反映产品还是存在不能正常工作的现象!!!并且说明,产品如果是电气设计问题,可能会导致产品最终使用者的整车电气系统被破坏,将蒙受巨大经济损失,我公司还可能会受到更严重的连带陪偿责任。
要命!!!
立即,公司又召集了相关所有人员参与讨论,把所有与产品相关的技术文件,全部提取出来,大家一起追查原因。忙了一上午,结果是所有技术文件均符合设计技术要求。
在大家忙于查看技术文件的时候,我和电气工程师到生产的车间去找原因,期待能发现点有用的东西。电气工程在用万用表测了产品电气各部位后,说没有问题。这时我想到在去年下半年,我统计进料检验报告时,曾发现一份因电源线极性反调而拒收的报告。我才说完,电气工程师就取了一条该 产品所用的电源线来测试极性,结果发现电源线极性反调。我们立即联系了仓库主管和IQC,向IQC询问了该批电源线的进料检验情况,并要求提取进料检验记录。同时,向仓库主管了解了该型号电源线的进料总数,发出生产数量,目前库存数量,以及使用了这批电源线的所有产品数量,产品的客户名称等等。。。在了解到这些信息后,我向我的老大作了汇报,立即对仓库现存的该型号电源线进行封存处理。老大与电气工程师一起向各部门领导作了报告。同时通知该型号电源线的供应商,要求协助解决这个问题。
3#
发表于 2011-11-7 06:21:37 | 只看该作者
典型的系统混乱的公司。而且分析问题也很肤浅,排除了一个就以为找到根本原因了
4#
 楼主| 发表于 2011-11-7 06:21:43 | 只看该作者
我进一步作了各环节操作过程的追查,目的是想查出问题产生的原因。
在IQC处,了解到因电源线很少出现问题,并且该型号电源线的供应商也是已经合作多年。技术能力,产质量量都应该不会有问题,在来料检验时就没有进行极性测试。再进一步询问后,IQC说出了另外的情况。该电源线是供应商包干的业务,供应商自己只生产电源线,而电源接头的塑料件,一直是由供应商的下客户加工的,这批电源线才是供应商自己加工插头部位(啤塑料)。我告诉IQC,这已经属于换了制造商,为什么不进行全性能检测,为什么不按检验规定的程序操作???
继续追查,发现该型号电源线在换了插头加工厂家后,没有送样检验,没有封样,没有做任何相关的品质验证工作。晕啊
(这型号的电源线,自清明节后开始进货,已经进了三批,第一批就是特采!!!不合格原因是电源线色泽不符合采购"外观光亮"的要求.)

[ 本帖最后由 wsx88482004 于 2007-5-19 12:00 编辑 ]
5#
 楼主| 发表于 2011-11-7 06:21:49 | 只看该作者
电源线极性反调,为什么生产线上进行的全性能检测,还是没有发现问题呢???带着问题,跟着追查到生产现场。拿着作业流程图,对着生产线上的工序。白白忙了半个下午。
到下午四点的时候,电气工程师来到车间,我向他汇报了结果。然后我们就坐在流水线旁边聊起来,讨论起这次问题出现的原因。我拿出工艺流程图给他查看,他一下就发现,电源线在生产时设有一道专门的检测工序!!!没有发现问题,应该是检测工序出了问题。
我们的推断出奇的一致:要么是检没仪器出了故障,要么是生产时车间没有安排专门做检测!!!
立即找来了生产车间主管和生产组长,但由于错锋用电,车间主管说无法找到该操作员工。于是,电气工程师就对检测仪器进行了检查。结果让他及在场的各位都惊呀!
检测仪器上的测试插座极性连接线被人调换了接线!!!(正负极性刚好反调过来)
这是谁干的呢???
6#
 楼主| 发表于 2011-11-7 06:21:55 | 只看该作者
找来设备管理台账,发现这台仪器在二月份的时候,曾经申请维修,提出维修的申请人是负责跟这车间产品的OQC。
我的老大说在这个车间有两台这类仪器,一台是车间生产检测用,一台是产品OQC抽验产品专用。由于申请维修的申请单上没有写明仪器的型号,所以不能确定是维修了哪一台。如果是维修了车间用的这台,那么产品OQC在抽验产品时应该也能发现问题,除非是OQC偷懒没有进行抽验;如果是维修了产品OQC自己用的那台,那么说明这一台仪器是被人调接了线。
刚巧该产品OQC不在公司,找不到人,无法知道到底维修了哪一台仪器,他自己用的那台仪器是否正常???维修是发外还本厂自己修,修的人又是谁???
放过一边,继续查生产线,因为全性能检测是在生产线上进行的。结果又发现用于检测连接的电源线是一直缘用的,没有换过,所以没有发现问题。用在产品上的电源线,只是靠那道专门检测工序完成检验工作,合格的就直接打包装,然后搬运到线尾,放到产品包装箱里。电源线就这样被当成了合格品,连同产品一起发货。
这是一个疏漏的工艺问题,在大冰箱的工艺流程中,要求 “使用电源线单台产品配套进行全性能测试” ,而对小冰箱却没有这个要求。如果,对小冰箱也使用这个要求,可能问题也不会出现了。

结果还没有定论,还在调查中,下周再继续,敬请关注!!!
7#
发表于 2011-11-7 06:22:01 | 只看该作者
厉害,楼主
能够找出问题的真正的原因,你的公司很幸运有你这种人才
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